蘇文東
(七臺河市吉偉煤焦有限公司甲醇分公司, 黑龍江 七臺河 154624)
七臺河市吉偉煤焦有限公司80kt/a焦爐氣制甲醇裝置于2010年9月調(diào)試生產(chǎn), 2011年10月正式投產(chǎn), 負荷最高曾達95%; 自2020年初以來, 上游焦化裝置長期處于低負荷 (≤60%)運行狀態(tài),甲醇裝置負荷僅55%左右。 鑒于焦爐氣氫碳比偏高, 合成甲醇時H2過剩,經(jīng)研究與評估,決定對甲醇裝置進行補碳。2017年11月-2022年9月通過外購液體CO2補碳,取得了一定的成效, 但外購液體CO2存在諸多不足。2021年10月吉偉集團自備電廠煙道氣CO2捕集回收裝置立項(利用電廠區(qū)域空地建設, 毗鄰甲醇裝置),2022年10月7日CO2捕集回收裝置投運, 不再外購液體CO2, 進一步降低了焦爐氣制甲醇的生產(chǎn)成本, 不僅實現(xiàn)了增產(chǎn)增效,而且達到了碳捕集回收/節(jié)能減排的目的。
0 引 言
七臺河市吉偉煤焦有限公司(簡稱吉偉煤焦)甲醇分公司成立于2009年, 其 80kt/a焦爐氣制甲醇裝置以吉偉煤焦600kt/a焦化裝置副產(chǎn)的焦爐氣作為原料, 項目由賽鼎工程有限公司設計,由中國化學工程第十三建設有限公司負責建設安裝,設計原料焦爐氣氣量20340Nm3/h(標態(tài),下同), 甲醇產(chǎn)量9.47t/h,年運行時間8000h。 裝置生產(chǎn)工藝為: 焦化廠送來的焦爐氣進入焦爐氣氣柜穩(wěn)壓, 由羅茨風機抽送入濕法脫硫系統(tǒng)脫除無機硫,保證H2S含量<20mg/m3,之后進入焦爐氣壓縮機增壓至2.1MPa后進入精脫硫系統(tǒng),將焦爐氣中的總硫脫至0.1 × 10-6以下后進入轉化系統(tǒng); 焦爐氣中CH4含量約26%,采用純氧催化部分氧化轉化工藝將焦爐氣中的CH4和少量多碳烴轉化為合成甲醇的有用成分CO、 CO2、H2; 轉化氣經(jīng)合成氣壓縮機增壓至5.3MPa進入甲醇合成系統(tǒng), 甲醇合成系統(tǒng)采用5.3MPa低壓甲醇合成工藝,甲醇合成系統(tǒng)弛放氣一部分用作轉化預熱爐的燃料氣、 一部分送出界區(qū)用作燃料氣;甲醇精餾系統(tǒng)采用三塔流程,產(chǎn)品精甲醇送成品罐區(qū)儲存(外售)。
吉偉煤焦甲醇裝置于2010年9月調(diào)試生產(chǎn),2011年10月正式投產(chǎn), 負荷最高曾達95%。自2020年初以來 ,受新冠疫情等影響 ,焦炭市場萎靡不振,吉偉煤焦焦化裝置長期處于低負荷(負荷≤60% )運行狀態(tài) ,焦爐氣量較低 ,致甲醇裝置負荷僅55% 左右 ,其運行情況大致為: ① 原料焦爐氣量11200 m3/h ,轉化氣量16800m3/h ,甲醇產(chǎn)量5.88 t/h(日產(chǎn)量141 t ) ; ② 原料焦爐氣成分為O2 0.14% 、N2 2.70% 、CH427.82% 、CO 8.39% 、CO2 1. 55% 、C2 H4 1.78% 、C2 H6 0.43% 、H257.19% ;③ 轉化氣( 即甲醇合成新鮮氣)成分為O20. 08% 、N2 1. 53% 、 CH4 0. 67% 、 CO14. 46% 、 CO2 9. 95% 、 H2 73. 31% ;④循環(huán)氣成分為O2 0. 20% 、 N2 8. 11% 、CH4 8.13% 、CO 0.83% 、CO21.68% 、C2 H6 0.01% 、H281.05% 。
焦爐氣氫碳比偏高 ,合成甲醇時H2過剩,為有效消耗掉富余H2 , 經(jīng)研究與評估 ,吉偉煤焦決定對甲醇裝置進行補碳—原料焦爐氣中補加甲醇合成所需的CO2,以達到合理的氫碳比,從而提高甲醇產(chǎn)量、降低成本 、提高經(jīng)濟效益。2017年11月-2022年9月吉偉煤焦通過外購液 體CO2補碳 ,取得成效后 ,2022年10月吉偉集團自備電廠煙道氣CO2捕集回收裝置投用,不再外購液體CO2,進一步降低了生產(chǎn)成本 ,不僅實現(xiàn)了增產(chǎn)增效 ,而且達到了碳捕集回收 、節(jié)能減排的目的 。以下對有關情況作一簡介。
1 焦爐氣制甲醇裝置補碳背景
自2011年10 月正式投產(chǎn)以來 ,吉偉煤焦甲 醇裝置各項技術經(jīng)濟指標基本達到設計要求 。以焦爐氣作為甲醇裝置的原料氣 ,甲醇合成系統(tǒng)新鮮氣最佳氫碳比( H2 - CO2 )/( CO + CO2 )=2.05-2.15;吉偉煤焦焦爐氣經(jīng)純氧轉化后的轉化氣作為甲醇合成的新鮮氣 ,據(jù)前述轉化氣成分數(shù)據(jù)計算可知 ,其實際氫碳比為2. 59 , 表明甲醇合成氣中H2含量偏高(H2富余),甲醇合成循環(huán)氣中H2占比81. 05% ,均隨弛放氣燒掉或放空排掉 ,造成資源浪費 。此外 ,由于負荷偏低 ,甲醇產(chǎn)量低 ,生產(chǎn)成本居高不下 ,長此以 往 ,企業(yè)經(jīng)營難以為繼 。為充分利用這部分富余 H2 ,提高甲醇產(chǎn)量 ,增加企業(yè)效益 ,吉偉煤焦 探討了如下兩種技改方案。
方案一: 氫能源( H2 )市場前景好 ,可從 甲醇合成氣中提取 H2 ,調(diào)整甲醇合成氣氫碳比至最佳 ,提高裝置利用率 ,更加節(jié)省能源; 但氫能源( H2 )目前還處于開發(fā)階段 ,且需增設相關設施—PSA 提氫 、H2壓縮 、H2充裝等 ,新增投資較大 ,投資回收期長 ,尤其是受焦炭市場的影響較大 ,吉偉煤焦甲醇裝置負荷經(jīng)常很低,本方案投資風險較大。
方案二: 在甲醇合成氣中加入CO2 , 有效 “ 吃掉 ” 富余的H2 ,提高甲醇產(chǎn)量 ,增加經(jīng)濟效益 。本方案只需新增液體CO2儲罐和汽化器, 其他設備全部利舊 ,投資少 、見效快 、風險低,可使甲醇合成新鮮氣氫碳比達到最佳 ,通過操作 優(yōu)化即可實現(xiàn)甲醇產(chǎn)量提升。
經(jīng)綜合考量 ,吉偉煤焦采用了方案二-補碳以提高甲醇產(chǎn)量 。2017年 11 月 ,開始實施補碳技改 ,購置1臺 50 m3液體 CO2儲罐 ,配套 1 臺汽化器 ,外購液體CO2 , 液體CO2汽化后增壓至20kPa 左右補充到焦爐氣壓縮機 一 段進口, 與焦爐氣一起經(jīng)壓縮 、精脫硫 、轉化后送至甲醇合成系統(tǒng) ,甲醇產(chǎn)量提高明顯 ,效果顯著。
2 補碳前后系統(tǒng)各項技術經(jīng)濟指標的對比
2021年11月—2023年4月 ,焦炭市場低迷 ,焦化裝置減產(chǎn) ,焦爐氣量偏低 ,吉偉煤焦甲醇裝置負荷基本維持在額定負荷的 55%-60% , 原料焦爐氣量維持在11200 m3/h 左右 ,補碳量(CO2氣量880m3/h 左右 。補碳前 ,新鮮氣成分大致為O2 0. 08% 、N2 1. 53% 、CH4 0. 67% 、 CO14. 46% 、CO2 9.95% 、H2 73.31% ,循環(huán)氣成分為O2 0.20% 、N2 8.10% 、CH4 8.13% 、CO0.83% 、CO21.68% 、C2 H6 0.01% 、H2 81 05% ,
新鮮氣氫碳比(H2 - CO2 )/(CO + CO2 ) = 2.59 ,原料焦爐 氣 量11200 m3/h , 甲 醇 合 成 壓 力4.15 MPa,甲醇產(chǎn)量 5. 88 t/h; 補碳后 ,新鮮氣成分大 致為O2 0. 14% 、N2 1. 59% 、CH4 0. 65% 、CO 16. 91% 、CO2 10. 77% 、H2 69. 94% , 循環(huán)氣成 分為 O2 0. 19% 、N2 11. 87% 、CH4 10. 46% 、CO1. 50% 、CO2 2. 76% 、H2 73. 22% ,新鮮氣氫碳比(H2 - CO2 )/(CO + CO2 ) = 2.14 , 原料焦爐氣量11200 m3/h , 補碳量880m3/h , 甲醇合成壓力3.82 MPa , 甲 醇 產(chǎn) 量6.91t/h ,增產(chǎn)甲 醇 1.03t/h。
可以看到,補碳前后合成氣成分變化明顯,轉化氣(新鮮氣)氫碳比由2.59降至2.14。 補碳后,循環(huán)氣中H2含量由81.05%降至73.22%,循環(huán)氣中富余的 H2和補充的碳反應生成甲醇 (CO2+3H2 =CH3OH+H2O、CO+2H2=CH3OH )。880m3/h的CO2相當于39285mol/h,CO2總轉化率以90%計,理論上可增產(chǎn)甲醇39285×32×10-6×90% =1.13t/h。 補碳量為880m3/h 時, 甲醇實際增產(chǎn)1.03t/h, 與理論計算值略有偏差但基本相當。
綜上, 吉偉煤焦甲醇裝置在55%-60%負荷下運行時, 補碳量880m3/h , 可增產(chǎn)甲醇1.03t/h, 月增產(chǎn)甲醇741.6t, 助力了企業(yè)的增產(chǎn)降耗、 脫困增效.
3 補碳路徑的選擇
經(jīng)過2018—2022年的生產(chǎn)實踐摸索 ,發(fā)現(xiàn)外購液體CO2補碳存在如下問題: 液體CO2采購受市場影響較大且儲存和運輸不便( 受雨、 雪 、霧等惡劣天氣影響),有時斷量 ,影響生產(chǎn); 液CO2質(zhì)量經(jīng)常出現(xiàn)問題 ,雜質(zhì)較多, 使甲 醇合成 系 統(tǒng) 入 塔 氣 濾 油 器 濾 芯 堵 塞 嚴 重(微濾單元過濾精度達 0. 01 μm) ,不得不停車處 理; 液體CO2價格不穩(wěn)定 ,波動較大 ,在800-1300 元/t 之間 ,有時更高 ,既影響生產(chǎn)成本又影響甲醇裝置的穩(wěn)定運行 。為保證 CO2來源穩(wěn)定 、質(zhì)量穩(wěn)定 、價格更低 ,2022年10月吉偉煤 焦建成了1套 CO2捕集回收裝置對吉偉集團自備電廠燃煤鍋爐脫硫脫硝后煙道氣中的CO2進行捕集回收 ,CO2純度可達99% 以上 ,將其補 充到焦爐氣氣柜中 ,以提高甲醇產(chǎn)量 ,進一步降低甲醇生產(chǎn)成本 ,同時降低能耗 、減少碳排放 。
1 CO2捕集回收裝置工藝流程及其特點
該20 kt/a( CO2 純度≥99% )CO2捕集回收裝置為獨立單元生產(chǎn)裝置 ,由煙氣洗滌單元、吸收單元 、回收單元 、再生單元 、循環(huán)單元組成 ,采用化學溶劑吸收法之復合胺脫碳技術 ,利用吉偉 集團自備電 廠 鍋 爐 煙 氣 中富含的CO2(CO2濃度 8%-12%)生產(chǎn)高濃度氣體CO2 。 CO2捕集回收裝置( 溶劑循環(huán)連續(xù)吸收與解吸CO2 )工藝流程: 鍋爐煙氣經(jīng)冷卻洗滌( 負壓) 后由風機(出口壓力20 kPa)送入吸收塔 ,部分CO2被溶劑吸收 ,尾氣由吸收塔頂排入大氣, 吸收CO2后形成的富液經(jīng)貧富液換熱器回收熱量后送入再生塔 ,通過汽提解吸部分CO2 ,之后進入再沸器 ,使其中的CO2進一 步解吸 ,解吸出的CO2經(jīng)冷卻 、分離除去水分 ,得到CO2純度99% 以上的產(chǎn)品氣送入甲醇裝置; 再生氣中冷凝分離出來的冷凝水進入地下槽 ,再用泵送至再生塔循環(huán)使用; 解吸出CO2后的貧液由再生 塔底流出 ,經(jīng)貧富液換熱器換熱后用泵送至水冷器 ,冷卻后進入吸收塔循環(huán)使用。
CO2捕集回收裝置采用MEA 化學溶劑吸收法 ,其工藝特點為: ① 工藝流程簡單 ,設備少, 操作方便 ,開/停車靈活 ,30 min內(nèi)可完成開車; ② 轉動設備少 ,占地面積小 ,維修方便 ,電耗低; ③自動化程度高 ,安全可靠 ,生產(chǎn)參數(shù)均可進行自動檢測與調(diào)節(jié) 、顯示 、報警及聯(lián)鎖 ,由DCS 中控室集中控制。
3.2 系統(tǒng)產(chǎn)能與投資情況
CO2捕集回收裝置設計消耗鍋爐煙道氣約13260 m3/h(干基 ,標態(tài)),操作彈性( 負荷35%- 110% ,使用壽命≥20 a ,設計CO2回收率≥90% , 產(chǎn)品CO2純度≥99% (干基)、氧含量≤0. 5% , 產(chǎn)品CO2壓力≥15 kPa。按年運行時間8000 h 計 ,原料氣( 鍋爐煙道氣) CO2濃度≥12% (干基) 時CO2產(chǎn)量≥2. 5 t/h , 年回收CO2 20 kt; 原料氣( 鍋爐煙道氣)CO2濃度≥6% (干基) 時 CO2產(chǎn)量≥1. 375t/h , 年回收 CO211 kt。
CO2捕集回收裝置總投資760萬元; 其中, 設備購置費 433.12 萬元 ,安裝費103. 56萬元, 建筑工程費118. 8萬元 ,流動資金 81. 12萬元, 其他費用 23.4 萬元.
3. 3 運行情況
2021年10月CO2捕集回收裝置立項(利用 吉偉集團自備電廠區(qū)域空地建設,毗鄰甲醇裝置)。2022 年5月開始施工 ,2022年10月7日CO2捕集回收裝置投運 ,裝置整體運行情況達到了預期目標—煙氣引風 機 出口氣量13300 m3/h、CO2含量11. 1% , CO2產(chǎn)量 2. 51 t/h、純度 99.1% , CO2回收率 90.12% , 達到了滿負荷生產(chǎn)要求。
CO2捕集回收裝置近期6 個月的生產(chǎn)運行情況: 進氣量約13200 m3/h ,CO2 產(chǎn)量約 2.48 t/h (59. 5 t/d) ,按脫鹽水價格0.5元/t、蒸汽價格352 元/t、電費 15. 16 元/t、MEA 溶劑價格 52 元/t、 人工費 20 元/t 計 ,合計CO2生產(chǎn)成本為439. 66元/t。可以看 到 ,相 較于外購液體CO2成 本800 -1 300 元/t ,不僅成本下降約 50% , 而且保證了CO2來源穩(wěn)定 、質(zhì)量穩(wěn)定。
4 甲醇裝置補碳效益分析
4. 1 經(jīng)濟效益
對外購液體CO2補碳4a的生產(chǎn)實踐與電廠煙道氣CO2捕集回收裝置半年的運行情況進行總結 適當補充CO2 ,可改善甲醇合成系統(tǒng)工況 ,利于甲醇合成催化劑床層溫度控制( 防止床層超溫),延長甲醇合成催化劑使用壽命; 同時,還能抑制副產(chǎn)物二甲醚的生成[甲醇脫水生成二甲醚 (2CH3OH =CH3OCH3+H2O)為可逆反應, 而CO2與H2反應生成甲醇(CO2 +3H2 =CH3OH+H2O)的同時也生成了H2O,H2O可抑制甲醇脫水生成二甲醚],利于系統(tǒng)的優(yōu)質(zhì)運行; 且補碳量相較于原料氣量來說很小, 近幾年的生產(chǎn)實踐表明, 補碳對焦爐氣壓縮、精脫硫、 轉化系統(tǒng)等的運行影響微乎其微。 據(jù)CO2+3H2=CH3OH+H2O對甲醇增產(chǎn)量進行理論計算, 甲醇增產(chǎn)量W =1.4V(kg/h[V為補CO2量,m3/h],考慮甲醇合成轉化效率, 其理論增產(chǎn)量修訂為W =1.26v(kg/L)。
以目前甲醇裝置負荷55%-60% 、補CO2量為850- 900m3/h 進行計算 ,理論上可增產(chǎn)甲 醇 1. 07 -1. 13 t/h , 月增產(chǎn)甲醇 770. 0- 813. 6 t ,按當前甲醇市場售價2500元/t , 減CO2捕集回收裝置運行成本 ,每月甲醇增產(chǎn)利潤159- 168 萬元 ,全年以330 d 計 ,理論上年增利潤至少1746 萬元 ,CO2捕集回收裝置滿負荷運行約6個月即可收回投資 ,經(jīng)濟效益顯著 ,使得吉偉煤焦甲醇裝置在低負荷狀態(tài)下運行仍有盈利 ,順利度過困難時期 。若甲醇裝置負荷提高 ,增產(chǎn)效益將更加可觀。
4. 2 環(huán)保效益
目前 ,高消耗 、高排放 、低效率的粗放型經(jīng) 濟發(fā)展模式已經(jīng)嚴重制約了我國國民經(jīng)濟和社會 的發(fā)展 ,節(jié)能減排 、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟已成為當前和 今后一段時期內(nèi)國家工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略的重點, 更是工業(yè)企業(yè)提高資源利用率 、降低物耗和生產(chǎn)成本 、獲取最大經(jīng)濟效益而努力追求的目標和必 由之路 。七臺河市吉偉集團自備電廠鍋爐煙道氣中含有大量的CO2 ,該部分氣體直接放空 ,既增加了碳排放 ,又浪費CO2資源 ,而吉偉煤焦焦爐氣制甲醇裝置中富余的H2也是排入大氣或燃燒后排空 ,同樣浪費掉了寶貴的H2。對電廠鍋爐排入大氣煙氣中的CO2進行回收 ,補加入甲醇裝置中 ,不僅增產(chǎn)了甲醇 ,提高了經(jīng)濟效益 ,而且實現(xiàn)了變廢為寶 、節(jié)能減排 ,捕集裝置回收CO2 20 kt/a ,相當于植樹近18萬棵(闊葉樹),近1. 33萬輛經(jīng)濟型燃油轎車停開1 a 的CO2排放量 ,環(huán)保效益顯著 。 目前 ,本項目已經(jīng)申報黑龍江省工業(yè)企業(yè)節(jié)能降碳綠色化改造獎勵項目 ,并通過了初期認定。
5 結束語
綜上所述 ,針對焦爐氣制甲醇裝置中的富余H2 ,建議設計單位在焦爐氣制甲醇項目設計之初 ,在總體工藝完善方面 ,考慮增設補碳單元, 實踐表明這是對常規(guī)工藝設計的有益補充 ,不僅可節(jié)約資源 、節(jié)能環(huán)保 ,而且可提高經(jīng)濟效益; CO2 來源廣,不僅可以從鍋爐煙道氣中回收 ,也可從焦爐自身加熱廢氣中回收 ,且投資少 、見效快 、風險低 ,非常值得投資方考慮 。同時 ,捕集回收CO2 , 可減少CO2排放 ,這對改善大氣質(zhì)量和生態(tài)環(huán)境等均具有積極的意義。
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